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循环流化床锅炉低氮燃烧技术试验研究

李 楠1,2,张世鑫1,2,赵鹏勃1,2,任伟峰1,2,高洪培1,2,孙献斌1,2

(1.中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司,北京 102209;2.煤基清洁能源国家重点实验室,北京 102209)

:为解决某130 t/h循环流化床(CFB)锅炉氮氧化物(NOx)原始排放较高的问题,采取了分离器提效改造、增加烟气再循环(flue gas recirculation,FGR)、提高二次风入射高度等低氮燃烧改造措施,并且进行了燃烧调整试验。试验结果表明,额定负荷下,氧含量维持3.3%~3.8%,NOx原始排放浓度由改造前300~350 mg/Nm3降至245 mg/Nm3;空预器前氧含量<3.3%或>3.8%时,脱硝氨水消耗量均呈上升趋势;氧含量<2.2%时,氨水消耗量达400 kg/h,且反应器出口NOx质量浓度为110 mg/Nm3;中心筒出口烟温随FGR开度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口烟温随上层二次风门的关小逐渐降低,氨水消耗量先降低后升高。结果表明,对于反应器出口NOx排放,氧含量存在一个最佳范围;FGR开度与二次风入射位置均对燃料的后燃现象影响显著,后燃严重时会导致选择性非催化还原反应(SNCR)脱硝效率降低,甚至失效。

关键词:低氮燃烧;循环流化床锅炉;氧含量;烟气再循环;后燃现象

中图分类号:TK16

文献标志码:A

文章编号:1006-6772(2018)05-0084-06

收稿日期:2018-03-08;

责任编辑:张晓宁

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.18030801

作者简介:李 楠(1984—),男,河南焦作人,工程师,硕士,研究方向为循环流化床锅炉技术。E-mal:linan@hnceri.com

引用格式:李楠,张世鑫,赵鹏勃,等.循环流化床锅炉低氮燃烧技术试验研究[J].洁净煤技术,2018,24(5):84-89.

LI Nan,ZHANG Shixin,ZHAO Pengbo,et al.Experimental study on low-nitrogen combustion technology of circulating fluidized bed boiler [J].Clean Coal Technology,2018,24(5):84-89.

Experimental study on low-nitrogen combustion technology of circulating fluidized bed boiler

LI Nan1,2,ZHANG Shixin1,2,ZHAO Pengbo1,2,REN Weifeng1,2,GAO Hongpei1,2,SUN Xianbin1,2

(1.Huaneng Clean Energy Research Institute Co.,Ltd.,Beijing 102209,China;2.State Key Laboratory of Coal Based Clean Energy,Beijing 102209,China)

Abstract:In order to reduce the higher original NOx emission in a 130 t/h circulating fluidized bed boiler(CFB) boiler,the measurement of reforming separators,installing the flue gas recirculation and moving the positions of secondary air were investigated,then combustion adjustment tests was carried out in a boiler.Results show that under the rated load and the oxygen content maintained in the range of 3.3%-3.8%,the original NOx emission concentration after reformingdecreases from 300-350 mg/Nm3 to 245 mg/Nm3 after reforming.The consumption of denitrifying ammonia water increase when the oxygen content is or <3.3% or >3.8%.When the oxygen is less than 2.2%,the ammonia consumption reaches 400 kg/h.Flue-gas temperature at the outlet of central tube increases with the opening of FGR and decreases with the closing of upper secondary air,while the consumption of ammonia decreases first and then increases.The results indicate that there is an optimal range of oxygen content for the NOx emission at the outlet of reactor.Besides,both the FGR opening and the positions of secondary air have significant effects on the afterburning phenomenon.In serious case,the afterburning phenomenon will make the denitrification efficiency of SNCR lower or useless.

Key words:low-nitrogen combustion;circulating fluidized bed boiler;oxygen content;flue gas recirculation;after burning phenomenon

0 引 言

CFB锅炉普遍采用SNCR方式脱除烟气中的NOx,反应温度窗口为850~1 050 ℃[1-2]。近年来,电力需求增速变缓,越来越多的机组需要调峰运行,大量CFB锅炉在低负荷情况下,由于循环灰量少,分离器入口温度低于850 ℃,导致SNCR反应无法进行,采用单一的SNCR脱硝技术无法满足NOx超低排放要求,采用低氮燃烧技术降低原始排放结合SNCR脱硝系统是实现CFB锅炉NOx超低排放的有效途径。

吴剑恒等[3]通过延长还原性气氛的富燃料区反应区间,增强二次风穿透性,提高炉膛中心区域传热强度的方法,使某75 t/h CFB 锅炉NOx原始排放从180 mg/Nm3降至140 mg/Nm3,机械不完全燃烧损失降低1%~1.5%。陈建军等[4]在优化二次风喷口布置的基础上增加FGR系统,使某130 t/h CFB锅炉NOx排放降至50 mg/Nm3以下。清华大学提出的基于流态重构低床压降节能型 CFB 锅炉[5]技术路线,通过增加有效床料浓度,NOx原始排放浓度从192 mg/Nm3降至113 mg/Nm3。Artur[6]在蒸发量为1 296 t/h的CFB锅炉上试验发现,FGR可均衡CFB锅炉炉膛纵向温度分布,加快炉膛下部热通量恢复。本文通过对某130 t/h CFB锅炉进行低氮燃烧改造,分析改造后炉膛参数变化,为同类型机组的改造提供参考。

1 研究对象

某电厂1号炉为济南锅炉厂与中国科学院工程热物理研究所联合开发的YG-130/9.8型高温高压循环流化床锅炉,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置。炉膛采用膜式水冷壁、汽冷式旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级3组对流过热器,过热器下方布置3组省煤器及一、二次风各3组空气预热器。锅炉采用SNCR脱硝方式,改造前锅炉NOx原始排放浓度约300 mg/Nm3,最高排放浓度约350 mg/Nm3。锅炉常用燃料为烟煤,同时掺入5%干污泥,燃料性质分析见表1。

表1 入炉燃料分析
Table 1 Analysis of feedstocks

燃料工业分析/%FCadVdafAarMtQgr,d/(MJ·kg-1)Qnet,ar/(MJ·kg-1)元素分析/%CarHarOarNarSar入炉煤47.7537.0911.1922.627.0619.7752.793.149.040.700.54干污泥4.5987.3635.3642.58.383.6410.190.978.681.890.41

2 技术方案

2.1 分离器提效改造

Mazyan等[7]以直径190 mm的分离器为模型,经数值模拟发现,在分离器上部增加切向进气室,分离器效率最高可增加50%,压降增加不超过8%;王勇[8]以某410 t/h CFB锅炉为研究对象,经优化中心筒插入深度,延长中心筒长度至入口烟气高度的1/2,提高了分离器效率;李楠[9]采用带偏置的渐缩型中心筒,增加锅炉循环灰量,降低床温30 ℃,脱硝还原剂20%氨水的消耗量由20 t/d降低为4 t/d。

分离器内部的烟气为混合有宽筛分颗粒的气固两相流,在离心力与重力作用下,颗粒经离心分离和沉降分离后被分离器捕捉。基于此原理,Muschelknautz等[10]提出了计算分离器效率的数学模型,采用式(1)计算分离器切割粒径dv

(1)

其中,μg为气体黏度;Ve为分离器下部锥体体积;ρs为颗粒密度;ρg为气体密度;Hc为中心筒底部至分离器锥体底部距离;μθcs为气体切向速度。切割粒径越小,分离器效率越高,由式(1)可知,切割粒径与气体切向速度成反比,通过提高气体切向速度,可减小切割粒径,提高分离效率。国内工程经验表明,分离入口烟气速度在30 m/s左右可得到较好的分离效果(表2)。本文研究对象改造前分离器入口烟速为18.17 m/s,有较大改造空间,通过重新制作分离器入口烟道浇注料,缩小烟道宽度,烟气速度由18.17 m/s提高至26 m/s。

表2 锅炉分离器参数计算(BMCR工况)
Table 2 Parameters of separators(BMCR condition)

项目哈锅某300 MWCFB锅炉东锅某300 MWCFB锅炉本文研究对象烟窗入口总面积/m276.1655.089.87炉膛表面积/m21 973.162 202.84569.00烟窗开孔面积占炉膛面积比例/%3.862.501.70分离器入口烟气速度/(m·s-1)19.4225.8118.17分离器入口加速后烟气速度/(m·s-1)30.3632.0026.00

2.2 FGR改造

增设FGR系统,根据锅炉烟气O2体积分数较低的特点,在保证总流化风量的情况下,降低一次风量及密相区氧含量,强化密相区还原性氛围,抑制床温。1号炉额定负荷下,一、二次风量各为62 000 Nm3/h,一、二次风率均为50%,烟气量155 000 Nm3/h,增加FGR系统后,将10%烟气通过FGR管道引入一次风机,一次风流量不变,一次风O2体积分数降至17.75%,折算为21%的空气流量为50 190 Nm3/h,二次风流量从62 000 Nm3/h增加至73 810 Nm3/h,一次风率降低至40%,二次风率提高至60%,可强化空气分级燃烧效果,降低NOx生成量。

2.3 二次风口改造

锅炉原有上、中、下3层二次风,前墙4列,后墙2列,左右侧墙各布置2列。3层二次风口距离布风板高度分别为2 626、1 626和 833 mm。本次改造将前墙和后墙原下二次风口整体上移,具体为将原下层二次风口封堵,在距布风板3 600 mm开孔作为改造后上二次风,锅炉左右侧墙原下二次风口封堵,其余不作改动,如图1所示。改造后的下二次风口距布风板1 626 mm,扩大了密相区还原性范围。

图1 改造后的二次口位置
Fig.1 Position of secondary air

3 改造效果与分析

3.1 氧含量对反应器出口NOx排放的影响

实验与工程实践表明,NOx的排放随锅炉氧含量的增加而增加[11]。从SNCR反应机理上分析,O2既可促使NH3还原NO,也可将NH3氧化成NO,但随着O2提及分数的增加,对NH3的氧化反应更加有利,促使NOx排放增加。1号炉改造后,在130 t/h负荷下,NOx原始排放浓度由改造前的300~350 mg/Nm3降低至245 mg/Nm3。不同负荷下还原剂耗量与氧含量的关系如图2所示,氧含量在3.3%~3.8%时,1号炉20%氨水消耗量为260 kg/h,可以实现NOx排放<50 mg/Nm3,对应氨氮摩尔比NSR=2.9。随着氧含量继续提高,3个负荷试验工况均表现为还原剂用量增加;当氧含量<3.3%且继续降低时,3个试验工况仍表现为还原剂用量增加。低氧含量下还原剂用量与NOx排放如图3所示。130 t/h负荷下,当氧含量低至2.2%后,氨水消耗量增加至400 kg/h(NSR=4.4),NOx排放量增加至110 mg/Nm3,且此时随着氨水消耗量继续增加,NOx排放无变化。

图2 不同负荷下还原剂耗量与氧含量的关系
Fig.2 Ammonia consumption and oxygen content under different loads

图3 低氧含量下还原剂用量与NOx排放
Fig.3 Ammonia consumption and NOx emission at low-oxygen content

Fumihiko等[12]、李明磊[13]分别通过搭设试验台与数值模拟方法,发现随着氧含量的增加,脱硝效率逐渐降低,SNCR反应在缺氧环境下几乎不会进行,但未对SNCR反应需氧量进行定量分析。1号炉的3个试验工况表明,随着氧含量的变化,SNCR反应可以分为4个区间:① 0~2.2%为无效区,由于环境缺氧,SNCR反应链不会进行,反应器出口NOx排放取决于锅炉低氮改造后的原始排放;② 2.2%~3.3%为反应低效区,该区间虽然原始排放较低,但由于脱硝效率也较低,致使反应器出口NOx排放依然较高;③ 3.3%~3.8%为高效区,该区间脱硝效率较高,反应器出口NOx排放较低;④ >3.8%为反应低效区,该区间锅炉原始排放增加,脱硝效率降低,反应器出口NOx排放升高。

3.2 FGR对NOx排放的影响

SNCR系统停运的情况下,在不同负荷下对1号炉进行FGR调整试验,如图4所示,各工况下,NOx原始排放浓度均随FGR开度的增加而减小。70 t/h负荷下,NOx原始排放浓度由155 mg/Nm3降为90 mg/Nm3;90 t/h负荷下,由190 mg/Nm3降为125 mg/Nm3;130 t/h负荷下,由245 mg/Nm3降低为140 mg/Nm3。一般认为,FGR降低NOx排放主要有2方面因素:① FGR可降低床层温度,均衡炉内水平与纵向温度分布;② FGR可降低炉内氧含量。图5为不同负荷下,床层温度与炉膛出口温度随FGR开度的变化情况,可见,随着FGR开度的增加,床层温度逐渐降低,且和炉膛出口温差逐渐减小。7 0 t/h负荷下,床层温度降低49 ℃,与炉膛出口温差由75 ℃减小至45 ℃(图5(a));90 t/h负荷下,床层温度降低39 ℃,与炉膛出口温差由85 ℃减小至69 ℃(图5(b));130 t/h负荷下,床层温度降低63 ℃,与炉膛出口温差由38 ℃减小至15 ℃(图5(c))。

图4 不同负荷下FGR开度对NOx原始排放的影响
Fig.4 Effect of FGR opening on the original NOx emission under different loads

图5 不同负荷下的床层温度与炉膛出口温度
Fig.5 Bed and furnace outlet temperature under different loads

维持反应器出口NOx排放浓度在50 mg/Nm3,逐渐开大FGR,中心筒出口烟温逐渐升高,氨水消耗量先降低后升高,如图6所示。70 t/h负荷时,由于炉膛温度降低较多,虽然氨水消耗量增大,但SNCR反应几乎不会进行,反应器出口NOx排放浓度持续超过50 mg/Nm3(后文简称“超标”),且无法降低;随着FGR开大至60%以上,NOx原始排放浓度降至50 mg/Nm3以下,氨水消耗量降低至0,如图6(a)所示。NOx原始排放量随着FGR开大单调降低,而反应器出口NOx先降低后上升,表明中心筒出口烟温对于反应器脱硝效率存在一个最优值。SNCR反应的最佳温度窗口为850~1 050 ℃,当中心筒出口烟温>800 ℃且继续升高时,炉内SNCR反应有效区间逐渐延长,脱硝效率增加,反应器出口NOx排放量降低;烟气在流经高温过热器后,温度降至700 ℃以下,SNCR反应停止,故中心筒出口烟温的升高而使燃料的后燃性增强时,后燃释放出的NOx量大于因脱硝效率提高而额外脱除的NOx时,反应器出口NOx即表现为开始升高。当燃料的后燃现象增加至一定程度,NOx释放的同时经过高温过热器降温,此时SNCR没有反应区间,表现为反应器出口NOx排放快速上升,且喷入还原剂无效。

3.3 二次风入射高度对NOx排放的影响

提高二次风入射高度,可增加密相区还原气氛范围,抑制NOx生成并还原已生成的NOx[14],Murat等[15]通过试验研究发现,当二次风量恒定时,二次风入射位置由布风板上方142 cm提高至415 cm后,NOx排放降低20%。但二次风入射位置过高,会导致燃烧延迟,炉内热负荷分布偏离设计工况,锅炉效率降低,如前所述,后燃现象严重会导致SNCR系统喷入NH3无效,NOx排放超标。对于空气分级燃烧技术,二次风入射位置存在一个最佳高度值。在锅炉运行中,维持二次风总量一定,逐渐关闭下层二次风门,可提高二次风核心区域高度,强化空气分级燃烧效果;逐渐关闭上层二次风门,可以降低二次风核心区域高度。

图6 不同负荷下FGR开度对锅炉的影响
Fig.6 Effects of FGR opening under different loads

二次风门开度对锅炉的影响如图7所示。

图7 二次风门开度对锅炉的影响
Fig.7 Effects of different secondary air opening

由图7(a)可知,维持锅炉负荷、氧含量、氨水消耗量不变,随下层二次风门逐渐关闭,中心筒出口温度逐渐升高,燃料后燃现象增强,NOx排放量升高。改造后下层二次风位置距布风板1 626 mm,处于较高位置,当下二次风门逐渐至全关时,二次风入射高度提高至2 626 mm以上,燃料燃烧大幅推迟,SNCR反应区间减小,脱硝效率下降;由图7(b)可知,随上层二次风门关闭,二次风核心高度逐渐降低,中心筒出口温度降低,SNCR反应区间增大,NOx排放降低,上层二次风门关至25%,NOx排放量最低达27 mg/Nm3,但随上层二次风门继续关闭,空气分级燃烧优势减弱,NOx排放量开始升高。

4 结 论

1)随着O2含量降低,CFB锅炉NOx原始排放量逐渐降低,但同时O2影响SNCR的反应进程,在CFB锅炉采用低氮燃烧技术后,O2含量过低会导致脱硝反应效率降低,甚至失效,引起反应器后NOx排放超标。

2)FGR系统可降低床温,缩小炉膛上下温差。同时FGR系统可调整中心筒出口烟温,进而影响SNCR高效反应区间大小,调整中心筒出口至合适的温度,可得到较大的SNCR脱硝效率。

3)调整上层、下层二次风门开度,可获得二次风入射最佳高度。通过调整二次风入射位置,可提前或推迟燃料燃烧,进而影响反应器出口NOx排放。

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