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直缝式燃烧器W火焰锅炉新型二次风箱特性研究

张 锋1,李 雯2,贾 波1,宋立斌3,王 岩1,严俊山1,雷腾飞1,徐鸿彬1

(1.西安热工研究院有限公司,陕西 西安 710032;2.中国建材检验认证集团 西安有限公司,陕西 西安 710061;3.华能国际电力有限公司 上安电厂,河北 石家庄 050310)

摘 要:为解决直流缝隙式燃烧器W火焰锅炉原设计的全通二次风大风箱由于锅炉炉膛宽度宽、风箱截面尺寸大等原因产生的炉膛中部缺风问题,华能上安电厂将4号锅炉原风箱改造为分隔型新型二次风箱。新型二次风箱改造完成后对其特性的试验研究表明,常规冷态通风时拱上、拱下各喷口及各风道区域之间风速偏差较小。单侧送风机运行且联络门关闭时,送风机停运侧各喷口风速明显低于送风机工作一侧,但通过拱上、拱下二次风门的调整,能有效缓解由于单侧送风机运行带来的喷口风速偏差。单侧送风机运行联络门开启的情况下,3个风道区域平均风速的偏差与正常双送风机运行时差别不大。与改造前相反,锅炉运行炉膛出口氧量已呈现中间高两头低的趋势,适当调整二次风箱风门开度后炉膛出口氧量分布趋于均衡,说明改造后的二次风箱风门能有效调节炉内二次风配风进而改变炉膛出口氧量分布。通过二次风箱风门开度的适当调整,能有效降低SCR入口NOx浓度,保证锅炉经济环保运行。

关键词: W火焰锅炉;新型二次风箱;通风特性;风门调整;氧量分布

0 引 言

二次风大风箱是电站锅炉二次风系统普遍采用的结构。对于切圆燃烧锅炉的直流燃烧器其二次风喷口的风量由与大风箱联通的小二次风挡板控制。对于墙式对冲燃烧锅炉的旋流燃烧器其二次风量主要由二次风箱不同层的大二次风门及燃烧器内外二次风挡板控制。本文所述的配备直流缝隙式燃烧器的W火焰燃烧锅炉其二次风量则由与全通式大二次风箱联通的拱上和拱下二次风门控制[1-3]

二次风箱中二次风量的控制和分配对于锅炉燃烧的经济性、安全性及环保特性有重要影响[4-5]。对切圆燃烧锅炉的二次风量控制及分配的研究相对较多[6-7]。对于墙式对冲燃烧锅炉的旋流燃烧器大二次风箱二次风量的分配特性和流动特性也有报道[8-10]。在W火焰燃烧锅炉二次风量的控制方面,张玉斌[11]通过冷态试验和数值模拟,获得了最优E层二次风风量和F层二次风倾角;韩云峰[12]在冷态模化实验台上对不同二次风倾角和三次风率下炉内的燃烧状况进行分析,给出了最佳二次风倾角和三次风率;雷霖等[13]针对某W火焰锅炉高负荷下飞灰含碳量高,补风困难、屏过易超温等问题对其进行F层二次风入射角下倾25°改造,取得了满意效果。关于W火焰锅炉二次风系统的研究集中在二次风量和燃烧器倾角对锅炉燃烧效率的影响,而对于二次风箱的特性研究还鲜有报道。本文以上安电厂4号机组直流缝隙式燃烧器W火焰锅炉为对象,研究其改造后分隔型新型二次风箱的特性并提出相应运行调整策略。

1 锅炉及改造概况

华能上安电厂4号机组配备东方锅炉厂制造的亚临界压力、一次中间再热、自然循环、固态排渣、直流缝隙式燃烧器的“W”型火焰燃煤锅炉。制粉系统采用SVEDALA双进双出钢球磨直吹系统,每台锅炉配ABCD共4台磨煤机,每台磨煤机出口有6根一次风管分别与锅炉前后拱上的6只燃烧器相连。每只燃烧器都有一组对应的拱上及拱下二次风门,命名为拱上和拱下A1~A6、B1~B6、C1~C6、D1~D6二次风门,另外炉膛正中还有一组拱上二次风门命名为“中间拱上二次风门”。

锅炉原设计的全通二次风大风箱由于W 火焰锅炉炉膛宽度宽、风箱截面尺寸大等原因,会产生锅炉炉膛中部缺风。因此有必要对现有全通二次风大风箱进行技术改造,解决二次风量分配不均。对现有全通二次风大风箱的改造方案如图1 所示,改造将前后墙大风箱分隔成3个单元,原单个全通风道被分割成3个风道(风道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),分别给对应的燃烧器区域供风。炉膛中间4只燃烧器采用专门的中间风道Ⅰ供风,风道Ⅱ向右侧4个燃烧器供风,风道Ⅲ向左侧4个燃烧器供风,在风道接口处设置双通道风箱二次风门。改造后的8个风箱二次风门分别为A侧后墙供中部二次风门、A侧后墙供左部二次风门、A侧前墙供中部二次风门、A侧前墙供左部二次风门、B侧后墙供中部二次风门、B侧后墙供右部二次风门、B侧前墙供中部二次风门、B侧前墙供右部二次风门(简称:A后中、A后左、A前中、A前左、B后中、B后右、B前中、B前右)。锅炉二次风箱改造后其特性发生变化,对锅炉运行产生影响,有必要对其进行研究。

图1 二次风箱改造示意(图左为A侧,图右为B侧)
Fig.1 Schematic diagram of the secondary air bellow(Left of the figure refers to A side,as right to B side)

2 冷态试验

为研究锅炉二次风箱改造后其冷态通风特性的变化,在多种冷态通风试验条件下进入炉内采用热线风速仪实测各二次风喷口的风速。风箱改造后将原有全通大风箱一分为三,试验分析中将各二次风喷口速度按3个风道区域进行平均,以便明晰风箱结构变化对锅炉二次风通风特性带来的影响。

2.1 常规通风特性试验

在锅炉二次风质量流量约1 200(风量1)、960(风量2)和700 t/h(风量3),即锅炉100%、80%和60%负荷对应二次风量时,设置8个风箱二次风门全开,拱上二次风门开度为50%,测量各拱上二次风喷口风速的结果如图2和表1所示。图2表明,3个风量工况下前后墙各拱上二次风喷口速度较为均衡,喷口风速最大偏差在12%左右。从表1中3个风道区域的平均风速来看风速偏差更小,在±5%以内。

在与拱上二次风相同的3个二次风量工况下,设置8个风箱二次风门全开,拱下二次风门开度为30%,测量各拱下二次风喷口风速的结果如图3和表2所示。图3中测量结果表明,3个风量工况下前后墙各拱下二次风喷口风速最大偏差在16%左右,风速也基本均衡。表2中数据表明3个风道区域的平均风速偏差能控制在±8%以内。

图2 拱上二次风喷口风速
Fig.2 Air velocity of the upper arches secondary air spout

表1 拱上风道区域风速及偏差
Table 1 Air velocity and devitation in the upper arche duct area

表2 拱下风道区域风速及偏差
Table 2 Air velocity and devitation in the lower arch duct area

图3 拱下二次风喷口风速
Fig.3 Air velocity of the lower arch secondary air spout

直流缝隙式燃烧器W火焰锅炉二次风供给主要是通过拱上和拱下二次风喷口。分析常规冷态通风条件下喷口测速试验结果可知:二次风箱改造后,拱上各喷口之间风速偏差均较小,拱下各喷口之间的风速偏差也相对较小。二次风箱分隔的3个风道区域的平均风速偏差可以控制在±10%以内。冷态通风条件下较小的二次风速偏差是锅炉实际热态运行时二次风量均匀分配的基础。

2.2 单侧送风机运行试验

电站锅炉正常运行时两侧送风机同时向二次风箱两侧供风。若一侧送风机突发故障停运,另一侧送风机供风也能通过全通大风箱送达风机停运侧的二次风喷口。但本改造中将原有全通大风箱分隔为3个风道区域,因此有可能出现一侧送风机停运,只单侧送风机运行时,送风机停运侧风箱供风不足,进而导致燃烧不稳,甚至炉膛灭火。针对这种情况,在冷态通风条件下,模拟热态运行时可能出现的单侧送风机运行情况,对新型二次风箱在单侧送风机运行时的特性进行了多种预想工况的测试及调整策略验证。

2.2.1 联络门关闭工况

在两侧送风机出口至空气预热器进口的管道上设有二次风联络门,二次风联络门起到联通两侧送风管道的作用,正常运行时该联络门为关闭状态。单侧送风机运行时该状态下实测拱上、拱下二次风喷口风速的试验结果如图4和表3所示。

图4 单侧送风机运行喷口风速
Fig.4 Air velocity of the spout as single forced draft fan operating

表3 风道区域风速及偏差
Table 3 Air velocity and devitation in duct area

试验结果表明:由于风箱分隔且送风管道的不连通,送风机停运侧各喷口风速明显低于送风机工作一侧,且从风机停运侧到运行侧喷口风速基本呈现逐步增加的趋势。3个风道区域的平均风速最大偏差达到30%左右。但由于少量二次风能从风道Ⅰ中通过A后左和A前左2个二次风箱风门向风道Ⅱ输送,结果并未出现严重的送风机停运一侧喷口基本无风速的情况。据此推断,若实际运行中突然出现一侧送风机跳闸,则该侧可能由于缺风出现燃烧不稳,但应不会发生炉膛立刻灭火的情况。

2.2.2 拱上、拱下风门调整工况

针对上述单侧风机运行且联络门不开启出现两侧喷口风速失衡的问题,拟采用调整拱上、拱下二次风门的方式减小喷口风速偏差。为将二次风更多的送入风机停运侧喷口,需将送风机停运侧的拱上、拱下二次风门开大,将送风机运行侧的拱上、拱下二次风门关小,风门开度基本采用逐步递减的方式设置,其具体数值见表4。二次风门调整后风道区域风速及偏差见表5。

对比表3和5中的结果可知,通过拱上、拱下二次风门的调整,能一定程度上缓解由于单侧送风机运行带来的喷口风速偏差,区域平均最大偏差从30%左右下降到20%左右,尤其是占二次风风量比重较大的拱上二次风其区域平均最大偏差已下降到15%以下。因此对于该种新型二次风箱当出现一侧送风机跳闸,单侧送风机运行导致燃烧不稳的情况时,应适当调整拱上、拱下二次风挡板,平衡喷口风速以稳定燃烧状况。

表4 拱上拱下二次风门开度设置
Table 4 Setting of the secondary air damper opening on the upper and lower arches

表5 二次风门调整后风道区域风速及偏差
Table 5 Air velocity and devitation in duct area after secondary air damper adjustment

2.2.3 联络门开启工况

送风联络门开启后,能将一侧送风机出口风量送入另一侧。单侧送风机运行联络门开启状态下测量拱上、拱下二次风喷口风速并计算风道区域风速及偏差结果见表6。对比表1和表2中双侧送风机同时运行时的试验结果可知,单侧送风机运行开启联络门的情况下,3个风道区域平均风速偏差与正常双送风机运行时差别不大。

表6 联络门开启风道区域风速及偏差
Table 6 Air velocity and devitation in duct area as opening the communicating door

3 热态试验

3.1 锅炉效率及炉膛出口NOx浓度

锅炉效率和炉膛出口NOx浓度是锅炉运行中主要的经济及环保指标。二次风箱改造后锅炉热态试验在锅炉300 MW负荷,空气预热器入口平均氧量2.5%,二次风箱风门全开,燃尽风门开度80%条件下进行。试验方法依据GB/T 10184—2015电站锅炉性能试验规程,并分别采用红外烟气分析仪和铠装热电偶数据采集系统测量烟气成分和温度。试验结果见表7中工况1。

由表7可知,在运行氧量较低且燃尽风门开度已经很大的情况下,改造后二次风箱风门全开时炉膛出口平均NOx质量浓度为967.8 mg/m3,高于炉膛出口NOx质量浓度不大于800 mg/m3的运行要求。因此需对二次风箱风门开度进行有针对性的调整,开度设置见表8。调整后测试结果仍见表7。

表7 锅炉效率及NOx质量浓度
Table 7 Boiler efficiency and NOx concentration

表8 二次风箱门开度设置
Table 8 Setting of the opening of the secondary air bellow door

结合表7和表8,随着二次风箱风门的逐步关小,SCR入口氮氧化物明显降低。工况3时SCR入口NOx质量浓度已降至800 mg/m3以下,CO体积分数也控制在100×10-6以下,锅炉效率则变化不大,该结果和马仑等[14]的数值模拟结论较为吻合,工况3时的锅炉效率为91.45%。

3.2 炉膛出口氧量分布的测量及调整

原设计的全通风箱造成锅炉炉膛中部缺风,风箱改造前炉膛出口氧量分布沿锅炉宽度方向上呈现中间低两头高的趋势。尽管通过大幅调整拱上、拱下二次风门能缓解这种偏差,且会使得两侧风门开度与中间风门开度差异巨大。

风箱改造后,在4台磨煤机运行,8个二次风箱风门全开,高中低3个运行氧量点下,测量炉膛出口氧量,其结果及分布趋势如图5所示。

图5 炉膛出口沿宽度方向氧量分布
Fig.5 Oxygen distribution along the width direction of furnace outlet

从图5可知,二次风箱改造后炉膛出口氧量已呈现中间高两头低的趋势,这与改造前趋势相反。尽管影响炉膛出口氧量分布的因素较多,但在二次风箱风门开度控制时应将给中间风箱供风的风门开度设置得比给两侧供风的风箱风门开度小,使锅炉沿炉膛宽度方向的供风更为均衡。调整前后二次风箱风门开度具体设置见表8中工况1和工况3。风门调整后再次测量炉膛出口氧量分布情况(图5)。对比调整前后各个工况氧量分布结果可知,在其他运行条件不变的情况下,二次风箱风门开度调整后,炉膛出口氧量分布已偏差较小,说明与改造前通过拱上、拱下二次风门调整炉膛出口氧量分布的方法相比,通过改造后的二次风箱风门能更有效调节炉内二次风配风,进而改变炉膛出口氧量分布。

3.3 炉膛温度测量

在工况1条件下采用红外测温仪测量炉膛各区域温度见表9。其中26 m层为燃烧器区域,28.6 m层为燃烧器上部区域,35 m层为屏式过热器区域。在工况3对锅炉运行二次风箱风门开度进行调整后再次测量炉膛温度,结果见表10。

表9 调整前炉膛温度
Table 9 Furnace temperature before adjustment

表10 调整后炉膛温度
Table 10 Furnace temperature after adjustment

对比表9和表10中测试结果可知,调整后炉膛各区域温度明显下降,平均温度由调整前的1 422 ℃下降至1 384 ℃,下降了38 ℃。这主要是由于二次风箱风门关小后,燃尽风量增加,锅炉燃烧区域风量降低,进而降低了燃烧区域的燃烧强度[15]

4 结 论

1)原有全通大风箱改造为新型二次风箱后,在二次风箱风门全开的情况下,常规冷态通风时前后墙各拱上二次风喷口速度较为均衡,喷口风速最大偏差在12%左右,3个风道区域的平均风速偏差控制在±5%以内。前后墙各拱下二次风喷口风速最大偏差在16%左右,3个风道区域的平均风速偏差控制在±8%以内。

2)分隔成3个风道区域的新型二次风箱,单侧送风机运行且联络门关闭时,送风机停运侧各喷口风速明显低于送风机工作一侧,但通过拱上、拱下二次风门的调整,能有效缓解由于单侧送风机运行带来的喷口风速偏差。因此对于该种新型二次风箱当出现一侧送风机跳闸,单侧送风机运行导致燃烧不稳时,应适当调整拱上、拱下二次风挡板,平衡喷口风速以稳定燃烧。单侧送风机运行联络门开启的情况下,3个风道区域平均风速的偏差与正常双送风机运行时差别不大。

3)实际热态运行时改造后的二次风箱风门全开时炉膛出口平均NOx质量浓度为967.8 mg/m3,高于炉膛出口NOx质量浓度不大于800 mg/m3的运行要求。通过调整二次风箱风门开度,能有效降低SCR入口NOx质量浓度,且锅炉效率为91.45%高于设计值,环保和经济指标均能达到低氮改造的设计要求。

4)二次风箱改造后炉膛出口氧量已呈现中间高两头低的趋势,这与改造前趋势相反。适当调整二次风箱风门开度,炉膛出口氧量分布偏差减小,说明改造后的二次风箱风门能有效调节炉内二次风配风进而改变炉膛出口氧量分布。

5)二次风箱风门关小后,燃尽风量增加,锅炉燃烧区域风量降低,降低了燃烧区域的燃烧强度,使得炉膛出口NOx浓度和炉膛各区域温度明显下降。

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Characteristic research of a new type of secondary-air-box on a W-flame boiler with slit type burner

ZHANG Feng1,LI Wen2,JIA Bo1,SONG Libin3,WANG YAN1,YAN Junshan1,LEI Tengfei1,XU Hongbin1

(1.Xi'an Thermal Power Research Institute Co.,Ltd.,Xian 710032,China;2.China Building Material Test amp;Certification Group Xi'an Co.,Ltd.,Xi'an 710061,China;3.Shang'an Power Plant,Huaneng Power International Inc.Shijiazhuang 050310,China)

Abstract:In order to solve the problem of air lack in the middle of the furnace which was caused by the wide width of the furnace and the large sectional dimension of the air-box in the original design of a W-flame boiler with slit type burner,a new separated type of secondary-air-box was modified from the original design of boiler No.4 in Huaneng Shang'an Power Plant.Characteristic test after the modification of the new type of secondary-air-box showed that the air speed deviation between the upper and lower arches and the air duct regions was smaller than conventional cold ventilation.When one side of the forced draft fans was run and the communicating door was closed,air speed at the stopped side was obviously lower than the side that forced draft fan was operated.The deviation of the air velocity near the nozzle could be effectively reduced through the adjustment of the secondary air doors on the upper and lower arches.In the case of opening the communicating door of single forced draft fan,the deviation of the mean air speed between the three duct regions was not far different from the operation of the double forced draft fans.On the contrary,the furnace outlet oxygen showed a trend of middle height and low both ends;and the oxygen distribution in the furnace outlet tended to be balance after adjusting the opening of the secondary-air-box door indicating the secondary-air-box door can effectively regulate the air distribution of the secondary air in the furnace and change the oxygen distribution in the outlet of the furnace.It has been showed that the appropriate adjustment of the secondary-air-box door opening can effectively reduce the SCR inlet NOx concentration and ensure the economic and environmental operation of the boiler.

Key words:W-flame boiler;a new type of secondary-air-box;ventilation characteristics;air door adjustment;oxygen distribution

中图分类号:TK229

文献标志码:A

文章编号:1006-6772(2017)05-0111-08

收稿日期:2017-05-09;责任编辑孙淑君

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.2017.05.021

基金项目:华能集团总部科技资助项目(HNKJ14-H10)

作者简介:张 锋(1983—),男,湖北武汉人,高级工程师,硕士,从事电站锅炉运行优化技术的研究。E-mail:zhangfeng@tpri.com.cn

引用格式:张锋,李雯,贾波,等.直缝式燃烧器W火焰锅炉新型二次风箱特性研究[J].洁净煤技术,2017,23(5):111-118.

ZHANG Feng,LI Wen,JIA Bo,et al.Characteristic research of a new type of secondary-air-box on a W-flame boiler with slit type burner[J].Clean Coal Technology,2017,23(5):111-118.

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